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“粗人”老羅有細(xì)活——記西北油田采油一廠設(shè)備管理科羅得國

   2016-06-20 中華石化網(wǎng)侯小鵬

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核心提示:一米八的大個(gè)頭,大嗓門,典型的西北漢子,戴著一副“瓶底子”眼鏡兒,看東西的時(shí)候總是喜歡仰著頭。就是這

一米八的大個(gè)頭,大嗓門,典型的西北漢子,戴著一副“瓶底子”眼鏡兒,看東西的時(shí)候總是喜歡仰著頭。就是這個(gè)看似粗人的人卻把西北油田分公司采油一廠上萬臺(tái)設(shè)備管理的妥妥帖帖,他就是該廠設(shè)備管理科科長羅得國。

運(yùn)行六個(gè)月,維修九次,看著再生氣空冷器腐蝕將近40萬的維修費(fèi)讓羅得國心里很是窩火。到底問題出在哪里,難道就沒有根治的辦法嗎?

“走,咱們今天再到現(xiàn)場(chǎng)去,我就不信找不到原因。”喊上設(shè)備管理員楊曉東,羅得國急匆匆趕往生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

“都去了七八趟了,還去,我看這問題咱們根本解決不了。”設(shè)備管理元楊曉東嘟囔著表現(xiàn)出一絲的不情愿。

設(shè)備種類多,運(yùn)行時(shí)間長,老化嚴(yán)重,維修費(fèi)居高不下。在企業(yè)寒冬期,要管理好這些鐵疙瘩,對(duì)羅得國來說充滿挑戰(zhàn)。但老羅有一股子犟勁兒,在設(shè)備的“疑難雜癥”面前從不認(rèn)輸。

功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過多次排查流程及分析,羅得國發(fā)現(xiàn),空冷器里硫磺可能生成的反應(yīng)主要認(rèn)為有兩個(gè)原因。一是由上游脫硫塔脫硫反應(yīng)產(chǎn)生硫磺并進(jìn)入天然氣處理站,在分子篩處由于過濾作用截留在分子篩處,在分子篩再生期間由高溫再生氣溶解為液珠,帶出在空冷器管束處凝結(jié)產(chǎn)生。

還有一個(gè)原因就是由于在再生干氣中硫化氫過量期間分子篩也可吸收部分硫化氫,在高溫、含水、含氧環(huán)境下由硫化氫產(chǎn)生單質(zhì)硫,后期同樣通過再生氣帶出并在空冷器中凝結(jié),這是導(dǎo)致空冷器頻繁腐蝕的穿刺的原因 。

找到“病灶”,羅得國在技術(shù)人員的配合下將再生氣加熱后管線增建三通,越過分子篩,直接進(jìn)入空冷器。在空冷器風(fēng)機(jī)停止的情況下,通過250℃熱蒸汽吹掃空冷器管束,將硫磺溶解,并通過放空點(diǎn)燃將硫磺去除,一舉解決了空冷器腐蝕刺漏的頑疾。

每次設(shè)備問題解決后,老羅總會(huì)樂呵呵的開心上好幾天。但上萬臺(tái)設(shè)備,管理起來也不是那么輕松。

該廠1號(hào)站1號(hào)離心泵投運(yùn)后,每次運(yùn)行30分鐘左右泵體溫度過高,需要停泵,離心泵利用率僅10%。兩臺(tái)奈莫泵使用年限長,泵效僅有40-50%,同時(shí)使用才能滿足生產(chǎn),導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)無備用泵,給安全生產(chǎn)帶來隱患。

得知這一情況老羅又天天泡在現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)過經(jīng)分析,他發(fā)現(xiàn)該片區(qū)油井介質(zhì)含氣量高,而且緩沖罐出口管線進(jìn)在泵井口前,氣體很容易就能進(jìn)入泵體,導(dǎo)致泵體溫度過高不能使用。

找到癥結(jié)所在,老羅組織技術(shù)人員對(duì)進(jìn)口管線進(jìn)行改造,緩沖罐出口管線不提高3米直接穿墻進(jìn)泵房連接至泵進(jìn)口。解決泵進(jìn)氣的問題,1#外輸泵實(shí)現(xiàn)高效使用,節(jié)約2、3#奈莫泵年維修費(fèi)用10萬元。

一個(gè)人的力量終歸有限,為調(diào)動(dòng)崗位員工積極性,他通過開展“價(jià)值積分管理”把設(shè)備和崗位人員進(jìn)行捆綁考核,不僅提高了設(shè)備的完好率,也讓一部分廢舊物資重新走上崗位。1-5月份,共計(jì)盤活積壓廢舊物資224項(xiàng),激活存量資產(chǎn)價(jià)值72.17萬元。

(西北油田 侯小鵬)

 
 
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