近日,茂名石化乙烯裝置獲得石油和化工行業(yè)重點耗能產品2016年度能效領跑者標桿企業(yè)第三名,這是該公司連續(xù)第五年獲得石油和化工行業(yè)能效領跑者標桿企業(yè)稱號。
2016年,茂名石化兩套裂解裝置能耗523.409千克標油/噸,同比2015年降低了3.782千克標油/噸,裝置綜合能耗創(chuàng)歷史新低。據(jù)悉,截至今年4月,茂名石化累計兩套裂解裝置綜合能耗516.719千克標油/噸,再創(chuàng)歷史最低。
“我們通過對兩套裂解裝置能源結構與先進企業(yè)進行對比分析,發(fā)現(xiàn)查找裂解裝置物料損失點,減少物料損失,提升裂解裝置能耗水平。”茂名石化生產處處長廖昌永說。
為全力挖潛降本增效,裂解車間針對負荷、損失率、能耗、產品收率等可控的重點指標進行層層分解,做到了日統(tǒng)計、日分析、日總結,提前做好統(tǒng)籌計劃,優(yōu)化裝置生產。他們堅持每天下午5點組織全體管理人員召開安全生產日例會,匯總當天所做工作,進行反思總結,確保每一項工作都有跡可循,落實到位。
今年前四個月,由于1號裂解裝置處于高負荷運行,而丙烯精餾塔的處理能力達到了極限,使得丙烯損失過大。為了解決該問題,該車間充分發(fā)揮兩套裝置互送線的優(yōu)勢,把1號裝置碳三物料通過互送線送往2號裝置,取長補短,提高了產品收率。 “如果完不成當天生產任務,車間就要在分部早調會上進行檢討,所以每天單單值班人員就需要5次對裝置的運行情況進行摸底。”裂解車間主任邵杰鋒介紹說。
裂解爐占裝置總能耗70%,是能耗“大戶”。他們從嚴從細抓管理,克服裂解爐爐管已達到使用期限,多處爐管需檢修更換的困難,組織裂解爐攻關組成員,把一臺裂解爐當作一套裝置來管理,通過在裂解爐運行末期來提高裂解爐稀釋比提高裂解爐的選擇性,加強裂解爐攻關力量,規(guī)范裂解爐操作,提高裂解爐運行周期和熱效率,迅速扭轉了裂解爐問題頻發(fā)影響裝置負荷的局面、落實現(xiàn)場直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全監(jiān)管等措施,逐一解決了2#裂解裝置裂解爐HB-105爐管更新等難題,確保了裝置安全平穩(wěn)生產。
同時,茂名石化繼續(xù)深入開展“紅旗爐”競賽活動,以班組為單位,重點對裂解爐的燃燒器維護、氧含量優(yōu)化、汽包水質調整等小指標加強維護管理,每半個月車間根據(jù)該3項小指標綜合競賽結果評比出前兩名優(yōu)秀班組,并對第一名的班組獎勵800元,第二名獎勵500元,大大調動了班組員工參與裂解爐的操作維護的積極性,有效提高了裂解爐運行水平。
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